群策群力争创节约班组 共克时艰实现降本增效

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群策群力争创节约班组 共克时艰实现降本增效

大冶铁矿选矿区域选矿作业区乙班

 

大冶铁矿选矿区域选矿作业区乙班下设球磨、磁选、浮选、砂泵等四个联合作业小组,担负着大冶铁矿四分之一的矿石选别任务,年选别矿石60万吨左右。全班23人中,有工人技师2人,高级工21人。今年以来,我班围绕公司提出的“全体职工同心干,人均降本超一万,以及我矿提出的“增产20万、节降一个亿、创效5000万”的目标,广泛开展“创建节约型班组,争当节约型员工”活动,组织职工积极投入降低能耗、优化指标、技术改革、设备保勤和修旧利废等重点工作中,取得了明显成效。今年以来共生产精矿 10.5816万吨,超计划 5816吨,直接创效337.32万元。新球磨系统的台效由原来的286/小时提高到306/小时,按同机台效计算,每年可节电720000度,直接创效35万元。 近年来,我班先后荣获“全国质量信得过班组”、武钢“特等红旗班组”、武钢“节约型示范班组”、黄石市“五一”劳动奖章和黄石市“工人先锋号”等荣誉称号。我们的主要做法是“三突出三实现”。

一、突出节能提效,实现了生产和降耗“双提高”。

在选矿作业区生产中,电耗是成本消耗大户。为提高球磨台效,我班严格推行了“合理调配流程、计奖分档推进、减少设备开动台数、杜绝能源浪费”的科学制度,即将电耗指标细化分解到每个岗位,在各个岗位之间开展节电专项竞赛。制定了计奖标准,实行分档推进,在奖励上实行上不封顶、下不保底的办法。比如:按照磁选、浮选生产情况,合理调整上道工序球磨的给矿水量,同时根据矿源性质合理调配工艺流程,最大限度减少砂泵开动台数,从而达到降低电耗的目的。

由于生产组织较为困难,所以电耗不易控制。针对这一情况,我班集中精兵强将,大家围绕生产各个环节想办法、出点子,最后制定了“科学调配生产流程、合理组织系统比例”的生产方针,即球磨水洗系统以11.5的比例开动球磨机与磁选机台数,每班减少磁选机开动台数5台,开年来磁选机电耗就下降了7.5 kw/h,合计节电3078元,并实现了超产5816吨的好成绩。今年以来,由于我矿采取自产矿与港口矿齐头并进的进矿原则,生产组织更加复杂。针对港口矿含泥量大,摆式给矿机难以下矿的性质,每班组织人员用人工放矿,虽然劳动强度加大了很多,却减少了摆式给矿机的开动率,据统计,每班可节电180度,一年就可节电4320度,降低电耗成本2462元,增产创效337.32万元。

今年3月份,我班针对当前矿源多样化的实际,从现场工艺流程改造入手,对港口矿必经之路进行“改路”。原来,港口矿经过圆筒磁选机选别后要经过9#泵、10#泵、振动筛、磁筛等工序,然后再通过管道打到13#铁精矿泵池。但港口矿铁精品位高达58%62%,不需要经过9#泵、10#泵打到振动筛和磁筛进行选别。我班及时召开“诸葛亮会”,提出了在进入9#泵、10#泵管道的精矿箱处开口装闸门,使港口矿通过溜槽直接送入13#铁精泵池的方案。目前,此次改造已经完成。此项技术小革新可使港口矿选别时少开两台精矿泵,按每月生产港口矿7天计算,每年可节省电耗221760KW,降低电费12.64万元。

二、突出技术改造,实现了设备和质量“双提升”。

自选矿设备技改后,新的选别系统自动化程度较高,设备一天24小时不停运转。在运转初期,由于岗位职工不能很快掌握设备性能,操作稍有不当就会造成选别系统停产。针对此种情况,我班不断强化设备维护、保养和点检,降低设备故障,提高设备使用效率,加强生产组织调度和各道工序设备运行管理,最大限度避免设备空车运行。由于采取一系列有效措施,我班设备开动率达到了97.8%

近年来,由于矿石“贫、细、杂”问题凸现,存在指标难优化、效益难提高的困难。我们始终坚持将“ 质量为本,持续改进”的方针落实到生产过程中的每个环节,强化上下工序的衔接与检查。在生产过程中,坚持做到勤查、勤问、勤调,同时请来选矿高级工程师程伊金、矿首席师张亚鹏和厂家技术人员,给职工讲授了“ 浮选回收率的提高”,“药剂用法用量”、“浮选机充气量 ”、“矿石结构分析 ”、“ 磁筛液面调整、控制磁筛中矿”等操作技术知识,通过技术授课,职工们对选矿工艺流程有了全面掌握。浮选岗位积极总结并推行“四勤、三准、两好、一不动”的先进操作法,并在此基础上进行改进,提高浮选工艺技术,仅去年铜收率由原来的74%提高到76.21% ,直接创效600万元。 经过摸索与实践 ,新系统的铁回收率由原来的76%提高到了80%,尾矿铁品位由原来的13.2% 降到 10.1%,直接创效100余万元。

我们在设备保勤切实做到“三勤”:即勤测量、勤润滑、勤检查,发现问题立即开展技术攻关。50立方浮选机传动皮带磨损大,使用三个月就得更换一次,为提高传动皮带的使用寿命,大家从传动皮带易磨损的原因开始分析,找出二次球磨溢流粒度粗及矿浆温度高。开车前未盘车、维护不到位、电机升温高等症结,明确提出对浮选机润滑部分,规定每天上午 9 点至下午21点注油两次,建议作业区在浮选机搅拌桶前安装补加水,并在浮选机电机底部加装隔热层,防止矿浆温度导致电机发热导致皮带使用寿命减少,这项措施使原来使用三个月的传动皮带周期延长到半年,按每年少更换120根计算,可节约成本12万元。

三、突出成本控制,实现了降本和增效“双提速”。

在工作中,我班坚持多管齐下:抓住降耗重点,提高弱精产量,主要是针对自产矿、港口矿以及周边矿石的不同性质,及时合理地调配流程,尽量减少设备开动台数,最大限度地降低电耗、水耗、油耗以及设备磨耗;广泛开展节能降耗劳动竞赛,在球磨、浮选、磁选、砂泵等四个组开展竞赛,每月评出节约明星小组、节约明星个人,激发了岗位职工降本增效的工作热情;实施技术创效,发动岗位职工针对设备、设备、工艺、技术等方面开展小改革、小创新,力求多节能、多创效。

我班还严格实行成本消耗动态控制,对领用的材料、备品件进行登记、定期核算、动态考核,对控制成本有实效的个人进行奖励,在职工中形成了节约光荣的良好氛围。坚持在成本控制方面建立班、组辅材消耗台帐,不断降低生产运行成本,将班组辅材、设备备件项目设定目标,球磨大瓦油领用采取早报登记制度,对职工操作不当导致的跑、冒、滴、漏现象给予严格考核。在设备备件管理上,我班建立了设备日运行消耗统计台账,根据作业时间,对每台设备单机进行核算,做到每台设备有单独指标。

今年以来,我班组织全体职工大力开展了“每人每天节约一元钱”、“节约成本大行动”等主题活动,鼓励职工围绕设备维护、修旧利废等方面增收节支。我班浮选组把从20立方多台浮选机更换下来的旧皮带收集再利用到一台浮选机上,一年少领用皮带25根,节约成本3750元。砂泵组将球磨机到期换下的机油回收再利用到砂泵润滑。我班组织职工共修复各类闸门10, 球磨皮带托辊25个,节约机油150#机油5桶,回收3000#大牙润滑脂10桶,共计节约创效10万元。目前,我班全体职工正群策群力降成本、共克时艰创效益,力争全年实现降本增效48万,人均达2万以上,为努力实现矿“增产20万,节降一个亿,创效5000万”目标作出更大贡献。

                           


作者:杨宏亮(大冶铁矿) 来源:本站原创 发布时间:2009年06月23日
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