精打细算降成本 量化实干创效益

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精打细算降成本  量化实干创效益

程潮铁矿选矿车间丙班干选组

 

程潮铁矿选矿车间干选大班丙班干选组现有职工9人,其中女职工7人,主要担任入选原矿的干精、干尾分离任务,是铁精矿生产承上启下的中心环节。2008年以来,我们班组紧紧围绕“降本增效”、创建“六型班组”等活动载体,积极开展修旧利废和技术攻关创效活动,算实算细成本帐。班组安全处理矿石量112.9万吨,名列干选大班第一,通过修旧利废、科技创效等工作直接节约生产成本496.28万元,多次受到公司、矿表彰嘉奖,今年三月份,又被评为武钢“巾帼争一流,岗位创新业”十大典型岗位。

动员职工传导压力  健全制度分解指标

在 “六型” 班组创建活动中,我们班将大班分解下来的年皮带消耗13.5万元、备件消耗10.5万元、电耗7.3万元,层层分解到职工人头,每名职工承担消耗成本指标3.48万元。按照“指标有定额、消耗有标准、材料有计划、用料有审核、保管有专人”措施,班组还专门设置了一名 “成本核算员”,负责班组成本的预算、控制,协助班组长对班组成本的使用提出方案,按照成本细化分解的指标,对班组每名职工所使用的材料及备品备件进行登记,做到人人身上有指标,处处管理有落实

为了将成本管理落实到岗到人,我们丙班干选组还先后制定了《丙班干选组成本管理考核有关细则》、《票证管理细则》、《自制备件、修旧利废、革新改造及小改小革管理细则》、《丙班干选组班组职工业绩考核细则》等5项班组管理规定,严格按照车间、大班的成本管理要求,将每月各职工成本指标完成情况纳入班组经济责任制考核,严格执行超一扣一。此外,班组还坚持在每月月头召开班组成本管理分析会,对上月成本控制好的职工进行表扬,帮助成本超标的职工找出成本控制的薄弱点,制定相应的对策措施,在班组内形成了成本管理“共担责任、共同管理、共享利益”的良性循环氛围,充分调动了班组职工主动参与成本控制的积极性。干选组12#皮带坡度大,托辊磨损快,成本控制难,职工们集思广益,采用直径90毫米的铁管加工出一种符合生产实际需要的“新式缓冲托辊”。经过生产实践,该托辊将原托辊仅为10天的使用寿命延长到了180天,并消除了原托辊磨损后易撕划皮带的现象,年可减少成本消耗4万元。这种托辊目前已被推广运用到了干选老1#14#、16#、21#、22#皮带、湿选23#皮带,年可节约生产成本28万元。

带领职工先算后干  贴近生产变废为宝

    针对生产实际情况,我们丙班干选组依托降本增效竞赛活动,在班组内掀起了“算帐”热潮。针对班组生产岗位多、战线长,为了降低电耗,班长刘淑琴带领职工算好产量与消耗帐,要求各岗位在均衡组织生产时错峰就谷,在组织生产过程中对月平均台时达600t/n以上或低于200t/n的当班岗位工进行考核,减少因抢产量开“霸王车”及“开空车”的现象发生。一般情况下,皮带托辊磨损较快主要是因为轴承坏死,导致托辊不能转动直接与皮带磨擦造成的,如托辊两边的轴承只坏了一个,职工及时发现并立即利用待矿停车时间把它卸下来,更换轴承继续使用,这样仅需成本60元,但如果不及时进行处理,造成托辊磨损再更换则需消耗成本300元,并且磨损严重的托辊还易撕划皮带,这样造成的成本损失将会更大。针对这一情况,班组要求皮带工算好备件使用周期帐,每2小时对皮带及托辊进行一次全面检查,发现问题及时处理,保证托辊正常运转,将生产消耗控制在最低范围。不仅如此,我们通过算帐发现,自制皮带支架比直接领用支架每排节约成本180元,2008年,我们班共自制修复支架57排、托辊327个,节约成本达7.78万元。

通过先算后干,我们丙班干选组职工还从废物中寻找出了“降本增效”新亮点。皮带消耗是干选大班成本消耗的“大头”,每年更换下的旧皮带有6686,为了节约生产成本,班组职工将其他岗位更换下的旧皮带通过“长改短、宽改窄、正改反”等措施运用到4台干选机皮带上,通过精心操作,细心维护,将废旧皮带使用寿命延长到1个月,尽管平时的点检、操作难度加大了,月末检修劳动强度增加了,但创造的效益更大。全班每月可减少皮带消耗8.7万元,仅此一项,年可节约皮带再利用创效104.4万元。对磨损严重不能再次利用的皮带,班组进行回收用于更换栏板胶皮,这样一年可节约成本3.6万元。干选大班3HP-500型破碎机使用的都是进口油,而且消耗量较大,通过分析、算帐,我们班将每次破碎机换下的废油进行沉淀过滤,再把杂质较少的油利用到对油质要求不高的减速机上,2008年,我们班回收利用废油11桶,累计节约成本4.5万元。

发动职工立足岗位  自主创新攻关创效

在严格成本管理的同时,我们还注重发挥职工自主创新工作积极性,运用科技进行创效。在日常生产过程中,班组职工发现干精和干尾在分离时,经常有精矿掉入尾矿中,含有泥浆的尾矿也时常混入精矿,既影响品位又造成资源的浪费,于是,我们班利用工余时间,买来工具书仔细查找原因,发现造成这种现象的原因一般有两种:一是由于电振给矿机的给矿量过大(标准是60-80/小时),二是精尾矿隔板离磁滑滚筒距离过大(标准是40-50cm),为了进一步确认,班组及时向上工序的职工师傅请教,发现电振给矿机的给矿量在标准范围内,于是就组织利用给矿停车的机会,钻入漏斗中,仔细测量精尾矿隔板与磁滑轮滚筒间的距离,发现距离达到85cm,超过标准距离35cm,班组职工及时将测量结果向大班和技术管理人员汇报,经过整改,类似的情况再也没有发生。

为了提高铁金属回收率,节约有限的矿产资源,我们利用民主生活会时间向大班提出建议,把降低干尾品位作为现场攻关课题。通过采取合理控制中碎排矿粒度及圆振筛用水量,调整干选机分矿隔板、磁偏角、给料层厚度,增大磁选机磁感应强度以及将13#皮带金属探测器、干选机及振动给料机采用联锁自动控制,加装延时装置等有效措施,使干尾品位由原来的6.36%降低到5.54%以下,瓜米石品位由原来的9.84%降低到6.72%以下,每年可多回收高品位的铁精矿0.58万吨,为公司多创效益348万元。

2009年公司上下面临的形势非常严峻,为此班组成员已感受到自身的责任和肩上的份量,一方面加强对职工的形势教育,一方面将每名职工承担的年成本指标消耗由3.48万元减少到2.29万元。形成“千斤重担人人挑,人人身上有指标”劳动竞赛格局,为实现“人均降本超一万”目标作出我们班应有的贡献!


作者:丁毅刚(程潮铁矿) 来源:本站原创 发布时间:2009年06月18日
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