打好“铁算盘” 算好“精细账”

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打好“铁算盘”   算好“精细账”

大冶铁矿尖林山车间采矿工段出矿甲班

 

大冶铁矿尖林山车间采矿工段出矿甲班现有职工16人,主要担负井下采场出矿生产任务。面对近一年来的严峻形势,班组发扬“1分等于一元”的铁算盘精神,精盘细算,技术降耗,探索降本增效的新思路;发扬“十人等于一人”的铁钉子精神,肯学敢钻,勤思巧干,为降本增效提供创新动力;发扬“百次等于一次”铁尺子精神,树标立杆,对标挖潜,形成了降本有项目、指标到个人的降本长效机制;发扬“千日等于一日”的铁榔头精神,苦练内功,强化执行,为降本增效创造了有利的安全保障。2008年生产原矿31万吨,超计划15%,节约成本20余万元。今年一季度,班组连续三个月超产,完成矿石任务9.58万吨,超产1.18万吨,节省油料、轮胎及备件价值6万余元,在严峻的形势下为矿和车间降本增效工作做出了应有的贡献。

算清“产量”明白账

尖林山车间作为井下采矿生产单位,大宗成本消耗基本固定,矿石产量越高,就越能摊薄成本,而且自产矿与外购矿相比具有价格低、质量高的优势,每多出1吨自产矿就是为矿降本增效多一份力。班组将提高矿石质量和产量作为降本增效的重要举措,以劳动竞赛为激发点,以经济责任制为平衡点,激励职工争当出矿“龙虎”状元,全方位调动职工工作积极性。首先是实施“日计划”分析制度,每天都对当日生产计划进行总结分析,查找存在问题,及时调整思路,实现生产组织有序。今年一季度,外委施工人员返乡过节,生产大幅减产,任务缺口压到了班组。班组根据生产实际,及时调整了作业班次和人员配置,让工作细致负责的职工上早班加强设备保养维护,集中操作水平较好的骨干上夜班抢高产,同时根据日计划完成情况,量化考核月单班最低产量,加大高产超产奖励,激励了职工保产积极性,保证了车间矿石日输出量。其二是积极响应车间“星光夺目铁人三项”劳动竞赛,班组每天排班会通报每名出矿工的累计产量排名,鼓励高产职工争状元、当明星,对靠后的职工,班组一长两员对他们一对一现场重点指导,帮助解决生产难题,增强他们的信心,形成班组职工你追我赶的竞争氛围。第三是突出技术质量管理,以质量创效益,加强责任区域采场的出矿环节的监管,从源头把好品位关,班组长跟班检查、蹲岗监控,坚决禁止人为混入废石、混装、混拉矿岩的行为,合理配矿,做到进路与进路、矿块与矿块、溜井与溜井、采区与采区配矿,确保输出矿石品位达标。今年一季度,班组职工共同努力超产1万吨,缓解了矿源紧张的难题。

算明“安全”效益账

越是形势严峻,越需要安全保障,确保安全才能实现效益。班组发扬铁榔头精神,狠抓基础,从严管理,强调执行,在井下高危环境中,实现了连续9年安全无事故。

班组以强化职工自我安全管理为突破口,狠抓职工的安全教育,严格考核力度,规范操作行为,确保安全“四落实”到位。班组把每天的排班会当作一个重点工作来抓,班前强调预知预控,班中巡视检查确认,班后总结经验教训,实现以天保周,以周保月,以月保年的安全生产格局。在“安全特殊期”等各类安全活动中,班组抓住时机组织职工联系实际谈感想,分析不足找原因,集体讨论定措施,并把安全工作与岗薪挂钩,有奖有罚,引导职工根据工作特点查找隐患,杜绝三违。

在现场管理上,班组每班对作业区顶板、溜井、风水管接头等进行检查,发现问题及时整改。强化落实现场“联互保”,每天下井作业由班长指令安全责任人,全面负责小组当天作业的安全管理工作,对作业区的巷道顶板及两帮、大炮、设备情况进行检查确认,确认无隐患后才准司机作业,职工作业中随时观察巷道情况。合理配备司机人员和设备,青“老”搭配,同时通过查颜观色看职工精神状况,不让职工带情绪上岗作业,进入采场后,相互提醒、督促,确保作业安全。2008年以来,该班整改现场安全隐患20余项,提安全合理化建议10余条,实现全年无违章。

算精“成本”消耗账

成本就是效益、成本就是工资。班组以“每人每天节约一元钱”活动为契机,为每名职工建立个人节约台帐,每天下班前大家集中开会“报战果”,使职工在浓厚的氛围中养成勤俭节约的习惯,并自觉探索节能降耗的“巧方法”,再挖潜力。铲运机轮胎消耗是班组成本“大头”。班组组织职工在工余时间回收废旧轮胎,仔细查找可利用的旧胎,对能补的内胎进行修补,对外胎能再利用的就加上衬垫继续使用,延长轮胎使用寿命。另外,班组还针对岗位作业环境,要求职工坚持做到班前和班后对车辆进行跟踪维护保养,利用工余时间,拿锹和扒子在巷道中修路补坑,做到“养路保胎”,降低车胎的磨损,使轮胎消耗降低20%。今年一季度,班组修补轮胎20余条,节约成本消耗3万余元。

班组以材料控制为重点,根据消耗情况,核定单耗控制线,分析成本构成,降低可控因素成本。铲运机油料是出矿班的主要成本消耗,班组合理安排运料计划,尽量在井下交接班,减少铲运机上下井次数,节省油料消耗。为防止油料被盗,班组职工还坚持每天下班将停在地面的铲运机油箱剩余柴油抽干,存放在库房,第二天再用。班长陆隆祥在日常工作中发现柴油铲在作业过程中由于油路受损,常出现漏油现象,他主动找来柴油铲修理工,提出将油路改变的想法,让油管路避开易受损部位,同时保证稳固、安全。经过反复尝试和实践,他的改造方案取得了成功,得到全面推广。今年一季度,班组在产量提高20%的情况下,油料消耗比去年同期减少了10%,节省油耗成本1500余元。

班组将节约成本和维护设备与增强采矿效率有机结合,加强单机管理,针对ST2D铲运机严重老化的现状,突出日常维护保养,实施单机“承包”,落实设备点检,减少设备故障,降低检修消耗,保设备出勤。同时积极探索先进操作法,总结出了一套“铲矿快、装矿满、运矿稳”的操作方法,提高出矿效率20%,平均每月减少铲运机检修和燃油消耗等成本近万元。

(撰稿:李靓华)


作者: 来源: 发布时间:2009年06月16日
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