发动每个人 节省每一元 深挖每一点

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乌龙泉矿选矿车间检修班现有职工14,主要担负着矿用运输机车及运输信号系统的检修和维护工作。其维修费用、备品备件及材料消耗是成本发生的大头,为了降低成本,我们在创建“节约型”班组活动中,紧紧围绕公司“上下齐心保球团  增产精矿六十万”和“全体职工同心干  人均降本超一万”这个竞赛中心,从“发动每个人、节省每一元、深挖每一点”入手,不断提升班员的节约意识,从“节一点、省一点、降一点、抠一点、挤一点、挖一点、捡一点、攒一点”着手,全方位、深层次开展各类节约活动。2008年以来,全体班员修旧利废各类备品备件330多件,降本增效达21万余元,节省钢材料、电器元件及电焊条等常用材料费用2.3万元,减少氧气、乙炔、油等消耗1.3万元,累计降本创效24.6万元。我们的主要做法是:

细算“三本帐”——发动每个人

检修班是选矿车间的成本消耗大户,车间考核班组的硬性指标是成本,占班组考核工资总额40%。为了不断提升全员节约意识,我们班发动每个人算“三本帐”,即效益帐、成本帐、节约帐,通过算帐让班员自觉地关心三者之间的联系,从而处处关注节约。

我们让班员算了这样一个效益帐:班组要拿回全部奖金,当月各类成本费用发生必须控制在1万元,否则按车间规定超一扣一。如果采取多种措施进行节约,将成本费用下降2000元或者更多,车间对下降部分给予10%的奖励。这样一算,所有班员们从感性和理性上充分认识到:要想增效必须降成本,要想降成本唯有节约。

在算成本帐的过程中,我们将降本指标按月分解、落实到人,并按岗位性质及工种,对应制订备品备件及材料消耗标准,按月进行考核。比如,电焊工一个月消耗电焊条为20kg,超一扣一,降一按5%的比例相应加考核分,做到“人人肩上有指标”。

在算节约帐的过程中,我们一方面将班组每月成本消耗和节支降耗统计汇总、公布,另一方面将班员个人成本消耗帐及节支降耗帐在班组内进行公布,月底在班组成本分析会上进行点评、分析,及时做到查漏补缺。

通过发动每个人算帐,班组职工在工作中时刻盘算“今天,自己还有多少费用可花?”从而想尽办法节约。20083月,电机车正旁弓接地频繁,我班职工李清华为此每隔几天处理一次,一周下来他自己算了一个账,材料费用超支50多元。这一算,他自己吓了一跳,照此下去辛苦一个月不仅拿不回足额奖金,还要倒扣200元。于是,他开始琢磨如何防止电机车正旁弓接地这一故障。通过多次跟车观察,他发现只要对电机车加垫绝缘胶皮就可以防止接地,就这样他既减少了个人成本开支,又彻底杜绝了故障,实现“一举两得”。之后,李清华当月个人收入高于其它班员200元,还被车间评为明星职工。学会算帐降成本增收入,老李的成功做法,很快其它班员纷纷效仿,从而人人念起了“想增效快节约、想节约快算帐、想节省快行动”的“节约经”,从而有效地降低了班组各类费用的开支,成本控制实现了周周有节余,仅降低机车故障减少备品备件开支一项就节省了5000多元。

降低检修成本——节约每一元

近几年,我们班通过持续开展创建“节约型”班组活动,班员的节约意识明显增强,班组检修成本费用年年下降,班组成本指标是否已见底、还有没有潜力可挖?对此,200810月,我们班组织班委会成员进行了摸底调查,发现一些班员在工作中忽视一些小细节,如经常用的毛刷、焊把等不好使用就换新。针对这些现象,我们得出这样一个结论:只要有成本发生的地方,就有潜力可挖的地方,节约成本没有底线。为此,我们向每个班员提出“节约每一元”的理念,鼓励班员从一点一滴入手,做足节约“小文章”。

在检修过程中,对拆卸下来的备件要用柴油清洗,对柴油消耗我们班已采取了多种措施,如对用后的柴油进行沉淀后再利用。柴油消耗已下降到每个月8kg,能不能再下降?在实际操作中,我们班梁汉生是这样操作的:拆卸下来的备件,先用破布和小铲子将油污清除得干干净净,再放入油盘中清洗,清洗后的备件不是立刻拿出来用,而是把备件上柴油滴干净。就这样,一个油盘中的柴油基本上可以反复使用,原来两周沉淀一次,现在一个月沉淀一次,每个月实现了节省柴油4 kg,全年降成本270元。还有,在日常工作中,班员们对旧毛刷进行浸泡后再使用;对大破布用剪刀“化小”节俭使用;对氧气、乙炔做到不用时拧紧阀门,防止跑、冒、漏,并杜绝无作业“空耗”,即切割作业中宁可多点几次火,也不让切割枪无作业空耗氧气、乙炔。

通过“节约每一元”,我们班涌出了俗称“破烂王”、“抠门手”的节约典型。班员陈宗阳坚持不懈地收捡各类报废的电器元件、电线、螺丝等,工具箱内各种小零件不下30多种,2008年他将收集报废的电阻,进行“三改二”修复组装,全年节省费用6000多元;班员李加强在电焊作业时从不浪费每一寸电焊条,下材料时准确无误,节省每一寸材料。在机车维护加油时,他根据计量从不多加一滴油,同时他将减速机的废机油回收,处理后用于矿车倾斜缸、心盘销等部位的润滑,一年来节省费用1万余元。2008年,通过“节约每一元” 途经,我们班降低检修成本费用3.6万元。

全员修旧利废——深挖每一点

我们班在检修过程中,备品备件消耗大,但从另一角度看修旧利废的空间更大,修复的备件少则节省几元,多则可节省上千元。对此,我们班在创建“节约型”班组活动中,围绕“深挖每一点”开展修旧利废、小改小革活动,用最小投入实现最大收益。

前端梁是矿车的一个重要部件。20084月,一名班员在维护过程中发现所有矿车前端梁均不同程度出现裂纹,如果撕裂,将造成电机车大梁报废。针对这一隐患,有班员提出必须换新,但一算帐得花掉成本2万多元。有没有更好的办法?全体班员集思广益,最终确定对前端梁实施改造,在前端梁上加铁板、筋板增强耐拉力。改造后,仅花掉材料费2000元,却节约成本1.8,而且矿车安全运行至今, 前端梁完好。

矿车上的联接器钩舌是一个易磨损的消耗型的备件,过去我们对换下来的联接器钩舌绝大部分作废品处理,只对磨损程度较小的进行加焊,但修旧后钩舌也用不了多长时间,再处理就误生产。我们班李加强通过反复研究,并请教车间技术员后,认为联接器钩舌有修旧的价值。最终采取对磨损部位加焊再配一块耐磨板,从而延长了联接器钩舌的使用周期,仅此一项降本增效达3万多元。

2008年来,通过“深挖每一点”,我们班在修旧利废过程,对换下来的旧备件从不轻易判为废品,即使是一些长期消耗型的备件,也要请技术人员鉴定,若确定为没有修旧的价值,才作废品回收,从而将修旧利废、小改小革活动向深层次推进。截止目前,全体班员修复压风机3台、减速机2台、各类电机7台、矿车大梁3台、行程架8组、大箱4台以及各类小型备件300余件,降本增效 21万余元。

2009年,世界金融危机仍在继续,我矿成本控制压力大、产品销售价格低,面对众多不利因素,我们班在开展“全体职工同心干,人均降本超一万”活动中,通过再算细账,电费、修理费、材料费在去年的基础上再下降1.76,修旧利废全年力争实现降本增效30万,全年人均降本力争达2.26万元。围绕这一目标,我们按工种及岗位性质已将指标分解落实到个人,同时采取了以下措施:一是加强设备维护,降低设备故障率;二是提高检修质量,减少矿车日常故障的返修率;三是严格成本开支,杜绝非检修性备件、材料的开支;四是严格执行班员成本超支考核办法,加大修旧利废奖励力度,实行约束与激励机制相结合。通过以上措施,我们班将更加立足“深挖每一点”,念好“节约经”,唱好“降本曲”,力争人均降成本达2.3万元,为矿降本增效多作贡献!


作者:蔡华灵(乌龙泉矿) 来源:本站原创 发布时间:2009年06月15日
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